氧化鋁熟料窯煙氣治理一直是鋁行業的老大難問題。根據《鋁工業污染物排放標準》(GB 25465-2010)修改單要求,熟料窯除塵器大氣污染物特別排放限值從100mg/m3降到≤10mg/m3。中鋁旗下中州,山東、山西三家氧化鋁熟料窯生產基地,改造前的除塵器粉塵顆粒物排放濃度均在80~250mg/m3之間,企業處于限產或停產狀態,影響氧化鋁年產能500萬噸,影響年銷售額140億元,年利潤25億元,除塵設備技術升級改造迫在眉睫。
氧化鋁熟料窯煙氣工況特點分析
1)氧化鋁熟料窯煙氣屬于弱堿性粉塵,無需脫硫裝置,無法參照燃煤電廠煙氣脫硫除塵一體化協同治理技術路線。熟料窯電除塵出口,即為煙囪終端排放,24小時接受環保局在線監控。
2)煙氣粉塵濕度大(30%-55%),黏性特別強,容易糊袋,不適合袋式除塵,電除塵是唯一可選技改技術。
3)煙氣粉塵濃度高(20-40g/m3),溫度高(極限溫度300℃),濕度大,粘性強,容易產生收塵極板板結,振打清灰困難。
4)原電除塵設計比集塵面積偏小,擴容空間受限。
面對上述困難,采用電除塵技術實施超低排放,對原電除塵升級改造提出了嚴峻的挑戰。
綠洋環境針對氧化鋁熟料窯煙氣工況分析,利用電除塵技術進行超低排放改造。
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中鋁集團山東新材料5#、6#熟料窯收塵改造
中鋁集團山東鋁業5#、6#熟料窯電除塵超低排放改造后,第三方測試結果2.4mg/m3
2018年10月10日投運3個月后,5#、6#共用煙囪業主委托第三方測試報告3次采樣分別為1.8、2.9和2.6mg/m3,平均值為2.4mg/m3。
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中鋁集團中州鋁業4#、5#、6#、7#熟料窯收塵改造
5#熟料窯電除塵超低排放改造項目選型設計參數表
中州5#窯2017年檢測報告
中州5#窯運行半年后2018年6月檢測報告
中州5#窯運行一年后2018年12月檢測報告
5#窯改造前:電除塵出口排放測試結果≥150mg/m3
5#窯改造后:2017年12月3日焦作環保局委托第三方測試結果,電除塵器出口三次采樣結果分別為4.97mg/m3,5.48mg/m3,5.08mg/m3,平均排放值5.18mg/Nm3。中州鋁業新尚環保2017年11月28日同步測試結果,平均排放值為:5.38mg/Nm3。環保局實時在線監測值長期≤2mg/Nm3。連續運行半年后,2018年6月5日第三方測試結果為5.75mg/m3。連續運行一年后2018年12月24日測試結果平均值2.2mg/m3。
4#窯2018年9月8日第三方測試結果:4.4mg/m3
6#窯2018年11月21日第三方測試結果:1.6mg/m3
7#窯2019年4月11日第三方測試結果:4.2mg/m3
中州鋁業氧化鋁熟料窯電除塵超低排放改造成功并連續穩定運行2年后,廠區和周邊也發生了根本性的變化,2020年5月疫情防控的春天里,中州廠區內到處春意盎然,生機勃勃,大大改善中州鋁業職工的生產和生活環境,產生巨大社會效益。
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中鋁集團山西6臺熟料窯超體排放改造項目
1)山西1#窯改造后,2019/11/18-19業主委托第三方測試結果:4.6mg/m3
2)山西2#窯改造后,2019/12/27-28業主委托第三方測試結果:7.38mg/m3
3)山西3#窯改造后,2019/5/23-25業主委托第三方測試結果:4.36mg/m3
4)山西4#窯改造后,2019/5/23-24 業主委托第三方測試結果:5.31mg/m3
5)山西5#窯改造后,2019/1/8-9 業主委托第三方測試結果:3.12mg/m3
6)山西6#窯改造后,2020/6/12-13 業主委托第三方測試結果:4.05mg/m3
1#窯改造后,2019/11/18-19業主委托第三方測試結果:4.6mg/m3
2#窯改造后,2019/12/27-28業主委托第三方測試結果:7.38mg/m3
3#窯改造后,2019/5/23-25業主委托第三方測試結果:4.36mg/m3
4#窯改造后,2019/5/23-24 業主委托第三方測試結果:5.31mg/m3
5#窯改造后,2019/1/8-9 業主委托第三方測試結果:3.12mg/m3
6#窯改造后,2020/6/12-13 業主委托第三方測試結果:4.05mg/m3
技術人員檢查交流
中鋁12臺熟料窯經過綠洋環境的電除塵技術改造后,均實現了超低排放。
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